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汽輪工匠--陳軍
陳軍,自1984年以來,一直從事無損檢測工作,參與和見證了企業(yè)的發(fā)展和升級。這些年來,他幾十年如一日,對燃機、汽機、發(fā)電機的轉(zhuǎn)子,葉輪主軸、閥殼、氣缸、葉片及燃機底盤管路焊縫進行認真檢測,其中發(fā)現(xiàn)過許多重大缺陷。例如160轉(zhuǎn)子在“一重”的研制過程中,有2根轉(zhuǎn)子存在超標缺陷,經(jīng)過認真檢測和分析,他認為該轉(zhuǎn)子缺陷對機組運行安全有重大隱患,在領(lǐng)導(dǎo)的支持下做了報廢處理。在我們?nèi)粘9ぷ髦薪?jīng)常會遇到與供貨單位對檢驗結(jié)果發(fā)生爭執(zhí)的情況,在1996年檢測一批6根發(fā)電機轉(zhuǎn)子時,發(fā)現(xiàn)一些存在當量不超標的缺陷,但他判斷為疑似為白點的危害性缺陷,在他的堅持下迫使某重器廠對剩余鋼錠進行低倍檢測確認為白點,報廢了該批鍛件,避免了重大事故的發(fā)生,挽回了企業(yè)的損失。
另外,在1999年南京9.18大案偵破中,他力排東南大學(xué)的物證啞鈴是焊接的結(jié)論,通過多次的聲速比較開出該亞玲為整體澆鑄的報告,為偵破提供了正確方向,得到市公安系統(tǒng)的表揚。此外他還積極還參與用戶服務(wù)工作,在去年龍游電廠發(fā)出我公司泵輪軸存在檢測缺陷后,他立即趕到現(xiàn)場,經(jīng)和浙江電科院檢測人員對其檢測方法和判斷依據(jù)的爭論和辨析,否定了其報告結(jié)論,為公司贏得了聲譽。
在公司開發(fā)25MW汽輪機時,噴嘴室側(cè)部蒸汽室與氣缸連接焊縫的檢測是行業(yè)的難點,由于結(jié)構(gòu)的原因無法進行射線檢測,他積極和設(shè)計工藝人員溝通,提出采用高溫層間磁粉和最終磨平焊縫超聲檢測的工藝,從而確保了此類高溫高壓焊縫的質(zhì)量。這一工藝在汽輪機行業(yè)也被廣泛采用。陳軍還參與起草了我國汽輪機葉片磁粉檢測標準的起草工作,為該標準的適用性和先進性做出了貢獻。
在公司首臺135MW機組的發(fā)電機轉(zhuǎn)子加工過程中,轉(zhuǎn)子自身帶有高強磁場,經(jīng)過認真的測量,反復(fù)的試驗,陳軍精確地計算出剩磁大小,最終采用高頻沖磁,在零磁點斷電的方法消除了該轉(zhuǎn)子的高強剩磁,保證了機組的發(fā)貨周期,得到了德國薩爾公司的感謝和好評。